祝傳艮,劉志強(qiáng),李德良
(山東勝利油田勝利動(dòng)力機(jī)械集團(tuán)有限公司,山東東營(yíng)257032)
摘要:沼氣作為生物質(zhì)能源中的一種,已廣泛用于內(nèi)燃機(jī)電站發(fā)電。但是沼氣中H2S對(duì)內(nèi)燃機(jī)的腐蝕,嚴(yán)重制約了內(nèi)燃機(jī)的可靠使用。本文通過(guò)濕法脫硫技術(shù)對(duì)某淀粉廠消化沼氣進(jìn)行處理,并對(duì)脫硫前后的內(nèi)燃機(jī)部件消耗進(jìn)行了比較,證明了該方法的有效性和可行性,脫硫后的沼氣中硫化氫濃度低于200mg/Nm3,對(duì)沼氣內(nèi)燃機(jī)的應(yīng)用具有良好的保護(hù)作用。
1前言
沼氣中的有害物質(zhì)主要是硫化氫,根據(jù)消化反應(yīng)的原料的不同,每立方沼氣中硫化氫含量也不一樣,高的達(dá)到50g,低的也有幾百毫克。硫化氫在潮濕環(huán)境下對(duì)沼氣內(nèi)燃機(jī)的進(jìn)氣管道、中冷器、火花塞以及機(jī)油具有強(qiáng)烈的腐蝕性,燃燒后的硫?qū)ε艢夤?、消音器等設(shè)備也具有一定的腐蝕。所以沼氣在進(jìn)入內(nèi)燃機(jī)之前必須將硫化氫脫除到合理范圍內(nèi),才能使內(nèi)燃機(jī)可靠運(yùn)行。綜合國(guó)內(nèi)12V190沼氣內(nèi)燃機(jī)的應(yīng)用情況,只有當(dāng)沼氣中的硫化氫濃度低于200mg/Nm3時(shí),內(nèi)燃機(jī)才能良好運(yùn)行。
沼氣脫硫采用的主要方法有干式氧化鐵法、濕式氧化法以及生物氧化法。傳統(tǒng)干式氧化鐵法工藝簡(jiǎn)單,脫硫劑來(lái)源廣泛,比較適用于低含硫沼氣。生物氧化法雖然優(yōu)于傳統(tǒng)的物理化學(xué)脫硫法,但是其控制條件比較苛刻,應(yīng)用較少。濕式氧化法處理氣量范圍較大,特別是對(duì)高含硫沼氣效果好,逐漸得到行業(yè)的重視。本文講述了濕法脫硫技術(shù)在沼氣內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用中對(duì)氣體處理的試驗(yàn)研究過(guò)程,并對(duì)脫硫前后的內(nèi)燃機(jī)部件進(jìn)行了比較。
2濕法脫硫技術(shù)簡(jiǎn)介
濕法脫硫技術(shù)是使氣體中的硫化氫在含有催化劑的液相中氧化成單質(zhì)硫的一種脫硫技術(shù)。該技術(shù)的流程比較簡(jiǎn)單,可以直接得到元素硫。主要用于處理二氧化碳濃度高的氣體進(jìn)行脫硫,比如沼氣。該技術(shù)的關(guān)鍵在于設(shè)備某些參數(shù)選擇是否符合實(shí)際需要。
2.1脫硫基本原理
在有催化劑參與下的脫硫,可分為兩個(gè)過(guò)程:吸收和再生。吸收過(guò)程主要發(fā)生在吸收硫化氫的脫硫塔內(nèi)。主要反應(yīng)如下

2.2濕法脫硫技術(shù)工藝流程
濕法脫硫技術(shù)工藝流程圖如圖1所示。

脫硫液以碳酸鈉作為堿源,總堿度為0.3~0.6N,NaHCO3:Na2CO3≥5且pH值為8.2~8.5;催化劑溶解后混入脫硫液。
工作時(shí),含硫沼氣從脫硫塔底部進(jìn)入,與脫硫液逆向接觸,硫化氫被堿液吸收,凈化后的沼氣從塔頂排出。吸收硫化氫后的脫硫液變成富液,流經(jīng)富液槽,再被泵打入再生槽,與空氣混合進(jìn)行再生,其中硫以單質(zhì)形態(tài)浮于槽頂,溢流到硫膏槽。再生后的脫硫液變成貧液,恢復(fù)脫硫能力,經(jīng)貧液槽,再被泵循環(huán)進(jìn)入脫硫塔繼續(xù)脫硫。
3脫硫效果與影響因素
經(jīng)過(guò)調(diào)試發(fā)現(xiàn),影響脫硫效果的主要因素比較多。由于不同的環(huán)境條件,沼氣的成分也發(fā)生變化,其中對(duì)脫硫效果有影響的主要是硫和氣量的變化。下面主要講述濕法脫硫操作與脫硫效果的關(guān)系。
3.1碳酸鈉的濃度
碳酸鈉的濃度是脫硫操作的一項(xiàng)重要指標(biāo)。濃度越高,脫硫效果越好。但是,如果濃度過(guò)高,生成硫代硫酸鈉副反應(yīng)會(huì)加大。經(jīng)過(guò)對(duì)比試驗(yàn),脫硫液中的碳酸鈉含量宜保持在4.8~6.0g/L之間,其對(duì)應(yīng)的溶液pH值為8.2~8.5。
3.2溶液的催化劑濃度
根據(jù)催化劑在城市煤氣、焦?fàn)t氣、合成氣、天然氣等脫硫上經(jīng)驗(yàn),在本試驗(yàn)中,保持催化劑濃度為5~20ppm,同樣實(shí)現(xiàn)了很高的脫硫效果,平均脫硫效率在98%左右。證明合理的催化劑濃度在沼氣脫硫上具有很好的經(jīng)濟(jì)性。
3.3助催化劑
由于脫硫設(shè)備應(yīng)用現(xiàn)場(chǎng)的沼氣中硫化氫濃度高達(dá)25g/Nm3,雖然催化劑脫硫效果在98%左右,但是,脫硫后沼氣含硫仍然接近1g/Nm3,不符合后續(xù)的沼氣發(fā)電機(jī)組運(yùn)行要求。我們?cè)诿摿蛞褐醒a(bǔ)充了對(duì)苯二酚作為助催化劑。助催化劑添加量按照催化劑的兩倍使用,經(jīng)運(yùn)行比較,脫硫效果有所提高,處理后的沼氣中硫化氫濃度達(dá)到200mg/Nm3。
3.4再生時(shí)間
本套脫硫裝置最初設(shè)計(jì)時(shí)再生時(shí)間按8分鐘考慮,試驗(yàn)后發(fā)現(xiàn)脫硫效率不到90%。經(jīng)檢測(cè),溶液中含有較多的HS-離子,同時(shí)懸浮硫也很高。通過(guò)借鑒其它濕式氧化脫硫技術(shù)的經(jīng)驗(yàn),將再生時(shí)間擴(kuò)大到15分鐘后,取得了良好的效果。
通過(guò)調(diào)試期間操作參數(shù)的不斷優(yōu)化,濕法脫硫效率達(dá)到穩(wěn)定運(yùn)行狀態(tài)。在本試驗(yàn)中,脫硫前沼氣平均含硫化氫在25g/Nm3左右,脫硫效率平均為97.2%。表1摘錄了試驗(yàn)記錄中的部分?jǐn)?shù)據(jù)。

4脫硫前后沼氣內(nèi)燃機(jī)配件消耗對(duì)比
本研究在同一臺(tái)國(guó)產(chǎn)12V190沼氣內(nèi)燃機(jī)上進(jìn)行了試驗(yàn)。通過(guò)一個(gè)月的運(yùn)行時(shí)間,對(duì)內(nèi)燃機(jī)運(yùn)行配件等進(jìn)行檢驗(yàn)、對(duì)比,發(fā)現(xiàn)采取濕法脫硫技術(shù)取得良好效果,特別是對(duì)內(nèi)燃機(jī)的保護(hù)方面。
表2列舉了采用脫硫技術(shù)前后的12V190發(fā)動(dòng)機(jī)單月配件消耗對(duì)比情況。

5結(jié)論
(1)合理控制濕法脫硫操作參數(shù),可以保持99%以上的脫硫效率。
(2)采用濕法脫硫技術(shù),在沼氣內(nèi)燃機(jī)應(yīng)用中,可以減少內(nèi)燃機(jī)部件消耗,降低運(yùn)行成本。
參考文獻(xiàn):
[1]韋文虎,等.沼氣脫硫.能源研究與利用.1991,(2).
[2]朱世勇.環(huán)境與工業(yè)氣體凈化技術(shù). |